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武汉江汉区公司保洁PLC在啤酒生产原位清洗(CIP)中的应用

发布于:2015年02月09日 来源:www.fuhai360.com
[摘要]【服务热线:***】 武汉江城清洗专业致力于武汉清洗、武汉保洁、武汉保洁公司.武汉江汉区公司保洁PLC在啤酒生产原位清洗(CIP)中的应用

武汉江汉区公司保洁PLC在啤酒生产原位清洗(CIP)中的应用

 在啤酒生产原位清洗中的应用范巍张越何士军敖乐根(国家发酵工程控制技术研究推广中心工程部,内蒙古呼和浩特010010)思路。举例说明了程序设计的控制流程。

  随着计算机技术的飞速发展, PLC( Program ming Logic Controller可编程序逻辑控制器)在啤酒行业得到了广泛的应用。它可随时准确地监控设备的运行状况,及时调整工艺参数,保证系统的稳定运行。

  啤酒生产工艺过程中, CIP是不可忽视的一个重要环节,它对保证啤酒工艺卫生起着至关重要的作用。对CIP的控制,是啤酒厂生产技术水平的一个体现。过去, CIP在很多啤酒厂是采用人工的方法,难以达到精确,经济的控制要求。近年来, PLC的广泛应用,也使CIP过程控制提升到了一个新的阶段。

  本文基于某大型啤酒厂新10万吨啤酒生产线10罐CIP控制系统,对CIP清洗,回收控制过程作一简要分析。

  1控制要求按照工艺流程要求,对CIP系统生产工艺过程中各泵,开关阀,调节阀等设备及温度、压力、液位、流量,电导率等工艺参数进行检测控制,记录完整的生产工艺数据,配合模拟控制屏,显示工艺流程中阀门,电机的运行状况,可选择自动,手动两种控制方式:在手动方式下,通过模拟屏上的各个控制按钮控制在自动方式下,由PLC实施清洗全过程自动控制。

  本系统采用PLC配合先进的智能数字仪表及检测设备,通过预先编制的程序控制10个CIP罐的各气动蝶阀及CIP泵,自动控制20个发酵罐, 10个清酒罐,两条过滤管道的CIP清洗过程,通过电导率仪实现酸,碱液的自动回收,并可通过控制加热器的蒸汽调节阀,自动控制热水,热碱罐的温度。

  系统罐组图如上图:2硬件设计系统结构如图2所示:系统核心:针对CIP过程中大量控制均为开关量信号,采用PLC是非常经济,适用的。本系统PLC采用公司系列,完全模块化设计,具有体积小,可靠性高,编程简单,维护方便等特点。

  传感器,检测装置,执行机构,智能调节器均采用国内外先进厂家的主流产品,其中电导率仪选用产品,气动蝶阀采用APV产品,控制元件大多采用产品。

  通讯:通过2个终端端口( TER和AUX )可同时连接两个设备:编程终端,上位监视系统。如配卡,可选择更多的通讯方式。

  为保障设备及人身安全,在自动运行过程中,如果出现意外情况,如泵、阀门故障,管道故障等等,可通过按下急停按钮来中止过程。

  3软件设计编程软件采用在操作系统下提供梯形图,指令表两种编程方法。

  3. 1先编制11套不同的清洗程序,满足不同生产阶段、生产流程的需要。可通过设在模拟控制屏上的拨码开关选择。

  内蒙古科技与经济3. 2对各CIP罐液位等参数进行检测,对各泵及阀门状态进行检测,对管路的连接通路进行检测,满足自控条件后方可进入自控状态。

  以其中一套清洗程序(如图3)为例,各阶段控制如下:3. 2. 1首先控制6回收水罐出口阀门打开,回收回路上排污阀门打开,启动CIP供液泵,延时1分钟启动回液泵,开始计时(在此阶段,使用以前清洗过程中回收的水来进行预洗)。

  3. 2. 2计量15分钟后,关闭6罐出口阀门,停止供液泵,延时1分钟停止回液泵,延时30秒后打开2碱液罐出口阀门,启动CIP供液泵,回液泵,根据电导率值控制,当检测值大于给定值时,关闭回收回路上排污阀门,打开2碱液罐回收阀门,开始回收碱液。

  3. 2. 3计时25分钟后,关闭2碱液罐出口阀门,停止供液泵,延时1分钟停止回液泵。延时30秒后打开6回收水罐出口阀门,启动CIP供液泵,回液泵,根据电导率值控制,当检测值小于给定值时,关闭2碱液罐回收阀门,打开回收回路上排污阀门,结束回收碱液。

  3. 2. 4计时25分钟后,关闭6罐出口阀门,停止供液泵,延时1分钟停止回液泵,延时30秒后打开5消毒水罐出口阀门,启动CIP供液泵,回液泵,延时3分钟后关闭回收回路上排污阀门,打开5罐回收阀门,开始回收消毒水(此阶段回收消毒水无法通过电导率判断,只能通过时间延时控制)。

  3. 2. 5计时15分钟后,关闭5罐出口阀门,停止供液泵,延时1分钟停止回液泵,延时30秒后打开7无菌水罐出口阀门,启动CIP供液泵,回液泵,延时3分钟后关闭5罐回收阀门,打开6回收水罐回收阀门(此阶段回收无菌水作为以后CIP过程的回收水)。

  3. 2. 6计时15分钟时,关闭7无菌水罐出口阀门,停止供液泵,延时1分钟停止回液泵,关闭6回收水罐回收阀门,整个CIP过程结束。

  3. 3时间控制:整个CIP程序中各阶段时间均对应单独的定时器( TM R) ,在调试过程中可根据实际需要方便地进行预置修改。

  3. 4回收控制:酸、碱的不同浓度对应不同的电导率值,由电导率仪测定后转换成4 20mA信号输入PLC,经过与预设值比较后判断是否回收。

  编程示例:如图4所示,自动清洗运行中自动清洗继电器常开触点 Q5. 13闭合,碱洗阶段碱罐供给阀 Q4. 4闭合,中间变量常闭触点 M 7. 0闭合,比较指令COM PARE计算电导率寄存器值IW 6. 0大于2666时输出,以上条件下碱回收阀线圈 Q4. 5接通。当碱洗时间到 TM 8. Q闭合,比较指令计算电导率寄存器值 IW 6. 0小于2666时输出,中间变量 M7. 0置位,常闭触点 M 7. 0断开,控制碱回收阀线圈 Q4. 5断开。

  3. 5液位控制:酸、碱液罐因涉及到浓度要求,需人工控制补充,而其它各罐均可自动补液至高液位。在清洗过程中,一旦发生某罐液位低于最低液位,系统自动报警,并延时中止CIP过程。

  3. 6温度控制:热CIP主要针对管路清洗,在未进行CIP清洗前,由智能温控仪表控制热碱罐、热水罐的温度恒定在某一数值:仪表检测罐的温度与给定值比较,根据温度的高低相应控制加热器蒸汽调节阀门的开度,同时控制泵的循环,维持温度的恒定。在CIP清洗过程中,由PLC根据仪表检测结果判断,如果温度达到给定要求,热水、热碱不经过加热回路如果温度低于给定值,则自动控制阀门使热水、热碱通过加热器,提高温度,满足生产工艺的要求。

  3. 7自动/手动转换:通过模拟屏上的选择开关可方便地选择自动/手动控制转移。

  4结束语自动控制系统的使用,大大提高了CIP的工艺质量,提高了劳动生产率,避免了由于操作人员因操作失误而造成的质量事故及设备事故,改善了现场操作人员的劳动条件。